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解决煤矿堵仓难题丨山东客户定制“声波防堵+智防监测”系统效果案例

发表时间:2025-08-14 18:31
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项目案例

山东一煤矿完成智能煤仓管理系统

平台的建设

     在山东煤矿的调度指挥中心,巨大的电子屏上实时跳动着井下煤仓的运行状态:仓位高度、温度曲线、煤流速度、设备状态等数据无缝流转。值班人员轻点鼠标,即可调取任一煤仓的实时监控画面和三维模型,系统自动生成的预警信息在屏幕一角清晰标注。

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小编带你“实地”了解
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煤仓深处,隐患无声潜伏

数据流动间,安全屏障悄然筑起


痛点访谈:煤仓传统管理遭遇瓶颈

在矿山生产中,煤仓堵仓、蓬仓一直是制约安全与效率的顽疾,潜藏着诸多难以掌控的风险。下面跟随小编进入山东某煤矿了解一下吧:


“主井卸载站缓冲仓煤仓挂壁,需半年至一年通过人工手镐、风镐或高压水清理,单次清仓需6人/班,3班耗时24小时且易机械损伤仓壁。”该矿技术负责人介绍道。

多部皮带与多个煤仓无法实现前后仓位联动,当某一煤仓发生堵塞时,无法自动协调上下游设备进行调整,导致整个运输系统陷入被动。

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更严重的是仓内结拱堵塞问题,采煤过程中携带的水分随原煤进入煤仓,长期堆积导致仓壁形成凝结物。这些凝结物如同“血栓”般阻滞煤流,不仅大幅降低煤仓有效存储量,更埋下了溃仓事故的隐患。





解决方案:智能煤仓管理系统,

根源治理堵仓、蓬仓隐患



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面对这些问题,海纳科技为该山东煤矿客户定制“声波防堵+智防监测”智能系统,具有可控性强、安全系数高、无二次污染等优势,显著提升了缓冲仓作业效率与稳定性。

该系统部署于主井卸载站缓冲仓,以压缩空气(0.6-0.7MPa)为动力源,通过能量转换装置将气压势能转化为低频声能,利用低频声波的反射、衍射及绕射特性在仓内形成均匀声场,可有效破坏煤料架拱结构、增强物料流动性,确保下料过程连续、均匀、稳定





创新点

缓冲仓智能监测与联动控制

集成雷达物位计与自动执行模块,具备本地、远程、集控等多种控制模式,构建闭环管控机制。


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当监测到缓冲仓仓位低于0.5米预警值时,系统自动下口给煤机并关闭下口给煤机闸门,从源头阻断因仓位过低导致的反风风险;当仓位高于4.5米(触发堵仓预警阈值)时,自动启动声波疏通装置,装置单次运行5~10分钟即可完成清堵作业。

全程无需人工进仓,彻底消除了传统人工疏通的高空作业、影响筒仓连续生产、缺氧环境等安全隐患,极大降低了劳动强度。



低耗高效清堵与安全升级

声波作用显著减缓了煤仓内壁挂壁结垢速度,挂壁清理周期延长至1.5~2年,清堵频率降低90%以上。同时,防堵过程无化学介质参与,避免二次污染。






应用效果:经济与社会效益双提升





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经济效益



减少人工清仓投入,年均减少1~2次清仓作业年减少直接人工投入18人*2次


减少堵仓人工疏通投入,年减少2人*100次左右疏通工作


延长仓体维护周期,降低因停仓清堵导致的提煤中断损失,保障连续生产效率。


规避传统清堵方式对仓壁的机械损伤,延长设备使用寿命。


减少瓷煤、挂壁现象对筒仓容量的影响,提高筒仓容积利用率。


2


社会效益



彻底消除人工进仓清堵的高危作业环节,从根本上保障作业人员安全。


通过稳定下料流程与反风防控,提升主井卸载系统运行可靠性,为矿山智能化、无人化升级提供关键技术支撑。


防堵过程无粉尘、废水排放,符合国家环保政策与绿色矿山建设标准。

小编脑海里已经有了画面:山东某煤矿,岗位人员在电脑屏幕前即可对仓口开合进行远程控制,不受气候影响,减少了上下旋梯的安全风险。

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海纳科技

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